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中水回用技术处理钢铁工业废水

更新时间:2023-02-12 03:07:33作者:百科知识库

中水回用技术处理钢铁工业废水

1 概述

水是钢铁工业可持续发展的重要环境影响评价指标。为减少工业新水取水量,降低吨钢耗水,必须应用先进的节水和水处理技术.最大化、最合理地将处理后的废水回收利用。因此,在钢铁行业中利用中水处理技术显得尤为重要。

2 中水处理技术

中水处理方法一般是按照生活污水中各种污染物的含量、中水用途及要求的水质,采用不同的处理单元,组成能够达到处理要求的工艺流程。中水处理方法包括物化处理技术、生物处理技术等。

2.1物化处理技术

物理化学法主要有混凝沉淀、过滤、活性炭吸附等技术工艺[纠,随着膜技术的发展,膜法处理受到普遍运用。

(1)混凝沉淀

混凝工艺主要去除原水中悬浮状和胶体状杂质,是物化处理中常用的方法。聚合铝、聚合铁及聚丙烯酰胺是常用的效果较好的混凝剂。沉淀与气浮均是混凝反应后有效的固液分离手段。

(2)过滤

在中水处理中,过滤是必不可少的后置工艺。需要认真考虑的是滤池中所用的滤料,石英砂单层滤料和石英砂无烟煤双层滤料是传统的水处理滤料,在中水处理也得到广泛的应用。

(3)活性碳吸附

活性碳对可溶性有机物有良好的吸附能力,将活性碳罐置于处理流程的后部,有利于保证出水水质。但活性碳价格贵、易饱和.而饱和后必须及时更换,使用时要考虑经济运行成本。

(4)膜分离技术

膜分离技术包括微滤、纳米过滤、超滤、渗析、渗透、电渗析、气体分离等[引,其以处理效果好、低、占地面积小、操作管理容易等特点而倍受关注。反渗透在工业中的应用较为普遍,反渗透主要用于降低水中矿化度和去除总溶解性固体(TDS)。使用反渗透对于城市污水处理厂二级出水的脱盐率达90%以上,水的回收率达75%左右,COD和BOD的去除率达85%左右,细菌去除率90%以上,对于含氮化合物、氯化物和磷也有优良的脱除性能。

2.2生物处理技术

反能耗生物处理技术是利用微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物的处理方法,包括好氧生物处理和厌氧生物处理。中水处理多采用好氧生物处理技术[引,包括活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等处方法。这几种方法或单独使用。或几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+生物滤池;生物滤池+活性炭吸附:转盘砂滤等流程。

2.3中水处理工艺流程

中水处理常采用的工艺流程主要是物化工艺及生化一物化组合工艺,流程图分别见图l及图2。

从经济投资和占地面积比较,生化一物化处理术要比物化处理技术高,并且生化的运行管理难度较大。河南省安阳市西区综合污水处理厂中水设施于2006年12月开始正式运行,主工艺采用法国德利满公司先进性的高密度沉淀池加v形滤池技术。平均处理量为120000 m3/d(5000m3/h).中水处理工艺流程见图3。中水处理的主要构筑物及设备运行参数见表1。

3中水处理的水质分析

3.1原水水质

中水处理的原水来自于钢铁企业的主要生产废水及生活污水,水质成分复杂,含有一定量的有机物。原水水质见表2。

3.2中水处理效果分析

通过水处理前后的水质监测,结合2007年7一12月的化验数据.对采用中水处理技术的效果进行分析研究。并与循环冷却水水质标准进行比较,进一步提出回用循环水的技术措施。

(1)SS处理效果分析

循环冷却水对悬浮物的水质要求较高,sS是中水处理效果的主要评价指标。因此,对ss的监测分析比较重要。图4为中水处理工艺对SS去除率的曲线图。

从图4可以看出.sS的去除率大都稳定在95%左右.这表明原水经过混凝沉淀、过滤等处理工艺后,水中的悬浮物含量得到明显的去除。但因钢铁企业每月会安排一次计划检修,势必造成污水水质恶化。给处理工艺还是带来一定的冲击影响,这是图4中每月SS处理率较低的原因(最低时仅为85%左右)。

(2)含油量处理效果分析

钢铁行业排放的废水中含油量较高,采用曝气除油设施。降低了水中的油含量,有利于后续废水处理。图5为中水处理工艺对含油量去除率的曲线图。

由图5可知,该废水处理工艺对油的去除率达到95%2兰右,处理后的油含量一般在1 mg/L以下。主体检修时排放的废水中油含量较高,对中水水质有一定的波动。

(3)CODer处理效果分析

从原水水质分析来看。废水中含有一定浓度的有机物,容易在系统中孳生蚊蝇,产生生物粘泥,造成菌藻危害。图6为中水处理工艺对CODer去除率的曲线图。

从图6看出,采用物化工艺对CODer去除率能达到75%左右,CODer浓度低于50蝉儿,达到中水回用要求。对有机物的去除常规采用生物处理工艺,通过中水处理技术.表明对钢铁行业的废水采用物化法也能降低CODer浓度。

(4)硬度、碱度处理效果分析

在前混凝配水构筑物中投加石灰,不仅降低暂时硬度,而且降低水中总碱度。图7为中水处理工艺对硬度、碱度去除率的曲线图。

从图7分析,硬度(以Ca2+硬度计)和总碱度的去除率分别为40%、52%:处理后的水质明显得到改善。硬度去除反应原理为:

Ca(HC03)2+Ca(OH)2=2CaC03’}+2H20
C02+Ca(OH)2=CaC03,+H20
M矿+Ca(OH)2=Mg(OH)2 +Ca2+

(5)中水处理的水质

中水处理后的水质及循环冷却水用再生水水质标准(HG/T 3923—2007)见表3(总铁以FC矿、总碱度以CaCO,计)。

通过处理后的中水与循环冷却水补水比较,表明中水水质符合回用循环水的水质标准,可替代新鲜水作为循环冷却水的补水,但因循环水运行有其特殊性。须采取必要的技术措施。

4回用于循环冷却水的措施

循环冷却水在运行中要防止菌藻孳生、防止对管道及设备的腐蚀、防止结垢等现象的发生,因此循环水系统的补充水(即中水)水质有较高的要求。

通过分析、研究,中水用作循环冷却水系统的补充水,最具有影响因素的污染物分别为悬浮物、COD和氨氮等fq。与处理后的水质对比,因循环冷却水在运行中的特殊性.有必要针对中水水质进行水质稳定试验,选择并确定处理效果优良的水稳药剂配方及加药量。。

4.1杀菌灭藻剂

首先进行细菌分类试验。针对中水中存在的细菌进行不同杀生剂、不同酸碱度和不同浓度的杀菌试验,确定杀菌配方。

4.2阻垢缓蚀剂

进行旋转挂片和动态模拟试验.对不同阻垢缓蚀药剂及投加量、浓缩倍数、杀菌剂等试验,比较面和系统地考虑了试验中的各方面因素,形成缓蚀药剂配方方案。

5结论

结合中水处理技术的实际运行效果,提出了中水在钢铁行业中的应用,对提高水的重复利用率有很强的实践意义,具有良好的经济效益和环境效益。

(1)中水处理后,对SS、CODer、含油量、硬度、碱度的去除率分别为95%、75%、95%、40%、52%中水水质满足循环冷却水补充水的水质要求。

(2)对于中水回用循环冷却水的技术.要进行针对性的水质稳定试验,以确定高效、经济的药剂配方及投加量。

(3)在中水处理运行管理中,加强对主要水质指标的监测控制,并针对原水水质恶化对中水处理带来的水质波动进行经验总结。

本文标签:废水治理