电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、扩建或者改建中相互妨碍时,有关单位应当按照()协商,达成协议后方可施工。
2023-02-11
更新时间:2023-02-12 04:21:11作者:百科知识库
新疆某发电有限责任公司2×135 MW 机组凝汽器由上海电气设备有限公司生产,2 号机组于2006 年10 月投产。在投产发电一段时间后,由于种种原因,凝汽器不锈钢管内发生严重的结垢问题,经检查不锈钢管结垢厚度为0.5~0.8 mm,凝汽器甲乙侧上室出水侧不锈钢管壁均结有一层硬垢。对垢的分析结果表明,其主要为碳酸钙垢及少量生物黏泥和硅酸盐垢。2 号机组凝汽器不锈钢管结垢严重,造成机组端差上升,效率下降,煤耗上升,导致资源的大量浪费。此外,凝汽器不锈钢管存在的垢下腐蚀也严重威胁着机组的安全稳定运行。
为在最短时间内使2 号机组安全、稳定、经济地运行,决定利用2 号机组停车小修期间,采用新型酸洗工艺,对2 号机组凝汽器甲、乙两侧进行酸洗,清除管内垢类物质。
1 凝汽器技术参数及清洗范围
根据凝汽器的结垢情况,确定酸洗范围为甲、乙两侧凝汽器水侧,及进出水室和连通室内壁。通过凝汽器设计尺寸计算可得,凝汽器单侧系统水容积为 80 m3(包括凝汽器水侧、进出水水室、连通室及凝汽器循环水进出口阀门前后管道)。2 号机组凝汽器的有关技术参数为:凝汽器结构,对分双流程表面式;凝汽器主凝区管径,D 25 mm×0.5 mm; 凝汽器空抽区管径,D 25 mm×0.7 mm; 凝汽器管材质,不锈钢 TP316L;不锈钢管根数,9 836 根(单侧);冷却面积, 7 600 m2(单侧)。
2 化学清洗药剂的选择
2 号机组凝汽器换热管材质为不锈钢TP316L,参照《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》(DL/T 957—2005)〔1〕,对于不锈钢TP316L 材质凝汽器可选择氨基磺酸和硝酸2 种清洗方法。由于现场凝汽器结垢严重,为使酸洗工作在最短时间内完成,并保证酸洗腐蚀速率和除垢效果,通过实验室酸洗腐蚀实验和除垢效果实验确定了酸洗所用药剂。
2.1 酸洗腐蚀实验
选用碳钢、不锈钢2 种试片进行酸洗腐蚀实验〔2〕,碳钢试片材质为A3(Q235A),尺寸为50 mm× 25 mm ×2 mm,面积为28 cm2; 不锈钢材质为 1Cr18Ni9Ti,尺寸为50 mm×25 mm×2 mm,面积为 28 cm2。酸洗腐蚀实验结果如表 1 所示。
2.2 酸洗除垢实验
采用2 号机组凝汽器产生的垢进行酸洗除垢实验。实验结果表明,采用5%硝酸+0.25%TS-151 缓蚀剂进行清洗,除垢率可达95%以上。
根据上述实验结果,最终确定采用复合硝酸清洗剂作为酸洗药剂,药剂投加量为2.5%~5.0%硝酸+0.25%TS-151 缓蚀剂;清洗时间为6~8 h;清洗方式为动态循环清洗。
3 新型酸洗工艺制定及流程
3.1 凝汽器常规清洗工艺介绍
《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》(DL/T 957—2005)中明确了凝汽器常规酸洗工艺,其工艺在火力发电厂凝汽器酸洗工作中使用较为普遍,技术较为成熟。但该工艺存在一定的缺点:(1)清洗工作需配备独立清洗泵及碳钢管路系统;(2)清洗管路焊接复杂,需在凝汽器进出水室外壁临时打孔后焊接安装,清洗结束后还需将凝汽器复原;(3)需配备独立大容积药剂箱,配合清洗泵循环使用;(4)清洗过程造价较高,耗时长。
3.2 新型酸洗工艺的制定
2 号机组凝汽器酸洗工作安排在机组小修期间,电力系统机组正常小修规定为14 d 左右,时间上不允许使用上述常规清洗方法。针对2 号机组凝汽器的自身结构,结合其自身特点,经与厂方技术人员探讨商议,确定了2 号机组凝汽器清洗方案。
(1)关闭单侧凝汽器循环水进出口阀门,使单侧凝汽器成为一个密闭的容器,进行单侧循环清洗。
(2)利用凝汽器连通室上部排气门作为清洗液进口门,与加药泵出水管线相连,清洗药液利用加药泵通过连通室上排气门直接打入凝汽器内部,同时打开上出水室上排气门,作为酸洗排气出口。
(3)利用单侧凝汽器胶球泵作为酸洗循环泵,清洗时打开胶球泵,利用胶球泵使凝汽器内药液循环流动,免去安装独立循环泵。
(4)以凝汽器进水管排气门作为取样点,对药液浓度和钙离子浓度进行分析,以分析结果判定清洗终点。
清洗循环流程示意如图 1 所示。
4 清洗过程
4.1 人工清洗
2 号机组停机后,打开凝汽器人孔,进入水室发现,凝汽器上下室约一半数量的管内存有大量黑色黏泥,且较松软,用手可轻轻扣出。为使酸洗达到良好的效果,决定先用人工清洗的办法,清除凝汽器管内壁上的黏泥,使管内垢类完全暴露,保证与清洗液充分接触,彻底清除结垢。
4.2 注水试漏
人工清洗结束后,对凝汽器进行灌水试漏。因未对进出水室出入口进行封堵,所以检查凝汽器的严密性十分重要。如进出口阀门关闭不严,清洗过程中势必会造成清洗液外漏,导致药剂浓度不够,清洗不彻底。如阀门关严后仍有水泄漏的情况出现,则需要计算出单位时间内漏出水量的大小,以便清洗过程中补入和漏量等体积的药液,保持清洗过程中清洗液液位恒定。
打开凝汽器上室出水侧人孔,向凝汽器中注水,使水位达到人孔位置以下,观察水室液位变化情况,当液位基本维持不变后,可确定凝汽器内部不漏。实际测量中,阀门关严后水室液位仍然下降,通过下降液位计算得知大约每30 min 凝汽器漏出水量为 400 L。
4.3 酸洗
酸洗过程为:
(1)凝汽器一侧注水至上室出口人孔位置,关闭人孔,打开上出水室上排气口进行排气。加入TS- 151 缓蚀剂,打开胶球泵进行循环。
(2)循环均匀后,加入硝酸。加酸完毕后,继续注水,直至上室出口排气管有水排出,证明凝汽器内部水位已满。每30 min 补入400 L 药液,以保证凝汽器中的液位不变。
(3)检测酸洗液中的酸浓度及钙离子浓度,当其基本维持不变时,可判定酸洗结束。单次循环酸洗约 6~8 h。
(4)酸洗结束后,打开循环水进出口阀门,启动循环水循环泵,对凝汽器残留酸液进行清洗,循环约 2 h 后,酸液直接排入循环塔池中。排空凝汽器进出水室存水,打开人孔进行检查。
4.4 酸洗过程中酸洗液钙离子、酸浓度的变化
甲、乙两侧酸洗过程中酸洗液中的钙离子变化如图 2 所示。
甲、乙两侧酸洗过程中酸洗液中的酸浓度变化如图 3 所示。
从加酸时刻开始,即对凝汽器甲、乙两侧酸洗液中的钙和酸浓度进行检测,以此对清洗终点进行判断。硝酸利用加酸泵,从凝汽器连通室上排气器口连续打入,加酸过程中开启胶球泵,通过胶球泵循环使酸浓度逐渐均匀,凝汽器管内垢类逐渐被溶解。
4.5 水枪冲洗及试漏
酸洗结束后,打开人孔,采用高压水枪人工冲洗,对残留在不锈钢管内的余垢进行彻底清除。冲洗结束后,对凝汽器汽侧灌水查漏,未发现不锈钢管出现泄漏现象。
5 清洗效果
清洗结束后,对清洗效果进行了检查,结果表明:甲、乙两侧上下进出水室、不锈钢换热管内及档板目测无垢,与清洗前对比效果明显。上下进出水室底部有厚厚一层清洗后脱落下来的硬垢,进出水室内壁基本清洗干净。
2 号机组开车发电后,凝汽器端差由洗前的 11 ℃下降到5 ℃以下,经计算,酸洗后可使机组煤耗降低3.6 g/(kW·h),经济效益显著。。
根据电力行业凝汽器化学清洗标准〔1〕,对酸洗腐蚀速率进行了检测,结果表明,酸洗腐蚀速率为 0.221 g/(m2·h),远小于腐蚀速率≤1 g/(m2·h)的指标要求。
6 总结
(1)针对2 号机组凝汽器自身特点,利用现有管路及设备采用新型清洗工艺进行循环清洗。清洗结果表明,清洗效果明显,且清洗费用相对于常规凝汽器清洗方法节省20%,为厂家节约了资金。
(2)本次清洗所用方法在国内火力发电厂凝汽器清洗中,尚属少数案例,其成功经验,有利于此种快速便捷的清洗方法的广泛推广。